首臺鉆裝一體機在湘永試驗成功
“工欲善其事,必先利其器。”煤礦要安全、快速發展,必須上機械化。湘永公司緊抓機遇,按照集團公司“49417”工程目標,率先引進首臺鉆裝一體機,在銅角灣礦-550水平北大巷進行工業性試驗。 85天的試驗,從無到有,從陌生到了解,從一知半解到逐步提高,新式鉆裝機“鉆”出了煤礦機械化一片新天地。
乘勢而上
湘永公司煤層賦存情況復雜、萬噸掘進率高,長期以來接替緊張、產量難以提升。如何提升機械化水平,該公司一直都在積極探索。當得知集團公司與三一重裝聯合研制了一臺鉆裝一體機,便主動要求承擔工業性試驗任務。
樣機于4月10日下線,20日運抵銅角灣煤礦,這臺CMZY1-70/12型鉆裝機外形尺寸為長9.5米、寬1.8米、高2.1米,整機重量為21噸。雖然是全國最小的煤礦鉆裝機,但對于南方煤礦來說,仍然是“龐然大物”。承擔首臺試機任務,壓力自然不小,成功與否,決定了集團公司機械化發展方向。該公司董事長、總經理許永德要求排除一切困難,全力完成好試機工作。
抽調精兵強將組建了“鉆裝機試驗隊”。通過認真審核和嚴格挑選,從各礦抽調了26名職工,該隊有大專文化程度7人,平均年齡37歲以下,是全公司技術力量、業務素質最強的青年連隊。
快速調試、安裝。通過在地面的學習與培訓,從4月28日開始,打算用一周的時間將這一“龐然大物”移至井下,從拆機、運機,再到井下組裝好“鉆裝機”,結果僅用了五天時間,速度之快令業內人士嘆服。
5月8日,一切準備就緒,在集團公司的熱切關注下,第一臺鉆裝機順利開機作業,打出了第一槽炮。
蓄勢而發
新式設備安裝成功投入運行后,如何駕馭好這只“猛虎”,并讓它發揮應有的效力,是擺在鉆裝機試驗隊面前的重要課題。
現場培訓是關鍵。該隊分三班到工作面,在廠家技術員的指導下掘進,司機24小時內基本上能操作機器打眼、出矸,經過大家的共同努力,僅用了3天時間就完全掌握了操作技術。
加強設備管理是保障。該公司制訂了《鉆裝一體化作業管理方案》、《鉆裝機安全操作規程 》等12項制度辦法,每班安排專人對作業過程和機器運行情況進行如實記錄,組織專人認真學習機械維護知識,卡釬、卡鏈、油管等在試驗過程中暴露出來的問題,與廠家積極研究解決的辦法,促進機器更為完善。
加快進尺是目標。由于“鉆裝機”技術含量高,機械的動力為液壓系統,人對機械的操作技能不熟悉,廠家也是在實驗,無法及時準確判斷機械的故障,加之配件嚴重不足,供貨時間久,造成經常不能正常掘進作業。參戰人員邊學邊干邊總結,在實踐中不斷探索,掌握鉆裝機的性能,從影響多到影響少,經過了漫長的人與鉆裝機的磨合過程,總結出了一套切實可行的操作、保養、維修經驗,確保了“試機”工作正常進行。由于設備功率大,造成工作面溫度高,他們班班汗流浹背,沒有一個人叫苦,沒有一個人叫累,沒有一個人叫放棄,而是互相幫助,互相愛護,你追我趕,努力進尺,第一個月39米,第二個月54米,第三個月達到了81米,85天的工業性試驗,取得了階段性成果。
????? 據悉,集團公司將在下半年再次引進四臺改進型的鉆裝一體機。
|