本網通訊員 黃建軍
治理瓦斯,科學有序步步到位
近一年來,坦家沖礦嚴格按照瓦斯治理十六字方針要求,制訂了《瓦斯綜合治理實施方案》、《瓦斯管理硬性規定》等6個瓦斯管理文件。生產中,嚴格落實“四位一體”的防突措施,堅持“先抽后采,先抽后掘,抽放為主,抽排結合”的原則。同時,有效利用專項資金,完善了全礦的瓦斯抽采、安全監測監控、井下通訊、壓風自救、通風等系統,組織人員修理回風巷道176米,調整通風系統23次,排放瓦斯56次,修復風門67道次,更換路標、局扇管理牌、避災路線管理牌156塊,安裝瓦斯傳感器47臺。在所有一分層采掘工作面共進行預測48次,效檢198次,施工排放孔37376米、抽放孔25728米、地質孔612米,抽放瓦斯 70.8 萬立方米。由于措施得力,全礦杜絕了違規生產,違章作業現象,也沒發生煤與瓦斯突出。同時杜絕了生產過程中因瓦斯突出、瓦斯燃爆、瓦斯窒息而導致的傷亡事故。
質量標準,嚴而有細全面提高
為抓好質標工作,坦家沖礦從提高全員思想認識,全員自覺形成了“抓質量,就是抓安全;抓質量,就是促產量”的觀念。生產中,該礦始終以創建“精品工程”為契機,狠抓工程質量的動態管理,達標考核,努力提高隊干、班組長質量獎罰標準,從嚴要求施工連隊按標準作業,按標準生產。生產員工從“一個頂子、一根棚子,一節風筒,一米電纜”等小事抓起,把質量標準化工作滲透到安全生產的每一個環節,每一個崗位。全礦質量標準化工作在嚴格管理下,實現了由檢查推動向主動提高的轉變,由突擊達標向日常化達標的轉變,由低標準向高標準的轉變。同時該礦還積極推廣了“二梁五柱”支護工藝、液壓單體防倒裝置和液壓泵集中控制系統。特別是通過實行液壓泵集中控制,既延長了單體的壽命,又提高了支護效果和勞動生產率,大大降低了生產成本,使頂板管理也得到加強,該礦因此創造了連續十二年零六個消滅頂板事故的好成績。與此同時,該礦還采取多項激勵措施,激勵全員創“亮點”、“精品”工程。從2008年11月份開始,該礦對井下所有煤巷掘進工作面均實現了“雙風機、雙電源”回路。
重點工程,積極推進有序發展
“無煤不穩,無煤不富”這是全礦上下形成的共識,針對采掘接替緊張的現狀,坦家沖礦領導著眼長遠,迎難而上,大力抓好重點工程建設,將2261-2、2262-2、2164-1等工作面作為安全生產監管的重點。由于措施有力,確保了全礦安全生產的順利進行,為緩解全礦采掘接替緊張找到了戰場,贏得了時間,爭取了主動。冰災過后,該礦原煤產量月月超計劃完成任務。
科學技術,重點突出環環相扣
近幾年來,坦家沖礦始終落實科學的發展觀,堅持“科學技術是第一生產力”的指導思想。在瓦斯治理方面,該礦以推廣“區域性抽采為主,局部瓦斯抽掘為輔”。如1063-1工作面,該工作面走向長180米,傾斜長60米,在上下引巷掘進過程中,沿煤層布置長距離抽采孔,邊掘邊抽,貫通形成負壓通風后,進行預抽半年以上。通過該技術措施,該工作面在回采時,未發生瓦斯超限和煤瓦斯突出現象,月產始終保持在3600噸以上。在通風管理方面,該礦從設計到施工均采用分區式通風,不斷優化通風系統和通風設施,加大通風設備的改造,提高礦井的通風能力,確保了通風系統的合理、可靠、穩定。在科技隊伍建設方面,該礦堅持尊重知識、尊重人才的原則,斥資培訓工程技術人員,近幾年來,先后選送7名技術員到大專院校深造學習。三年來,該礦工程技術人員共進行20多項小改小革,創造了620萬元的巨大效益,其中1063凝膠滅火在2004年獲得白沙煤電集團科技進步一等獎。
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